一、使用參數(shù)
材料:鈦合金 鉬絲品牌:科龍 切割液:歐斯頓水基 控制系統(tǒng):X8_L 切割高度:953mm 機床類型:40快絲加高立柱 張絲:重錘
注:材料變形對加工效率影響較大
二、切割圖形及軟件參數(shù)設(shè)置
三、切割過程中遇到的問題、原因及解決辦法
1、完整切割圖形遇到的問題及原因
①斷絲。
②滾筒上鉬絲顏色不正常,不同區(qū)域呈現(xiàn)不同的顏色。
③切割圖形的最后一段,頻繁出現(xiàn)短路現(xiàn)象。
④圖形切割完成,未回到原點,芯子拿不出來。
原因:由于該材料在切割過程中形變量較大,導(dǎo)致鉬絲在運動過程中,出現(xiàn)被夾住的情況,一般發(fā)生在切割圖形的后半程,隨著切割圖形接近尾聲,短路現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重,滾筒上鉬絲的顏色開始發(fā)生變化。芯子取不出來的原因是,工件的兩頭切割完成,但因材料變形,中間仍有部分未切割。
解決辦法:一次切割時,一定要回到原點再取芯子,或者在最后一段因材料變形出現(xiàn)頻繁短路時,應(yīng)回到原點,反向切割。
2、采用對半切割的方式
目的:減小鉬絲因材料變形被夾斷的幾率;易于取芯;出現(xiàn)問題時,反向切割節(jié)省時間。
出現(xiàn)的新問題:在切割第4個對半圖形圓弧段時,因短路回退次數(shù)過多停機。切割圖形狀態(tài)如下:
可以看到,所割圖形圓弧段未按正常的軌跡切割,隨即返回圖形原點反割。在反向切割X方向的直線段時,出現(xiàn)滾筒上的鉬絲顏色不正常,同時滾筒正反向切割出現(xiàn)了走步緩慢的情況。觀察重錘,未發(fā)現(xiàn)其在運行過程中有上、下移位的情況。嘗試更換新的切割液,現(xiàn)象依舊。隨即回到原點重新切割該直線段,意在消除材料變形影響,但現(xiàn)象依舊。最后決定更換鉬絲,在更換鉬絲的過程中,發(fā)現(xiàn)上、下導(dǎo)電塊均出現(xiàn)了很深的溝槽,而這正好解釋了鉬絲的顏色變化和正向切割圓弧軌跡不對的原因。更換鉬絲、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)電塊后,反向切割恢復(fù)正常。
更換前的鉬絲狀態(tài)(使用時間約65小時)
待解問題:
導(dǎo)電塊出現(xiàn)溝槽的可能原因:
① 重錘導(dǎo)致
② 材料成分導(dǎo)致
③ 材料變形導(dǎo)致
注:導(dǎo)電塊使用總時長大約160小時。
以上原因需要后續(xù)繼續(xù)加工才能確定主因。
對半切割后,取出的芯子形變嚴(yán)重。